老挝砂矿试验报告
老挝砂矿试验报告
一、 矿石元素分析
送来的样品有两个,砂矿与块矿,分别做了多种元素分析,分析结果如下:
多种元素分析
从分析结果表明,块矿金品位太低,没有试验价值,因此,余下的试验只做砂矿。
二、原矿粒度筛分试验
为了了解原矿各粒度中Au的分布情况,对砂矿进行了粒度筛分,其筛分结果如下:
原矿粒度筛分结果
筛分结果表明,砂矿中的金主要富集在-0.38mm+0.074mm中。
三、全泥氰化试验
从原矿中取一部分砂矿细磨至-200目,以了解砂矿Au的氰化效果,为后续选定工艺流程提供参考,做初步的全泥氰化试验,试验结果如下:
全泥氰化试验结果
试验结果表明,砂矿用全泥氰化工艺的氰化效果非常好,浸出率高,为下一步进行柱浸试验创造了有利条件并提供了试验依据。
四、柱浸试验
砂矿加石灰后直接装入直径为150×1030mm的浸出柱中,通过虹吸管往浸出柱中布液,喷淋强度在15L/m2.h左右,每天加入定量的NaCN浸出液。收集的贵液测定体积、Ph值、NaCN浓度及Au品位,根据化验结果确定浸出终点。浸出结束后用水洗涤尾矿并卸下尾矿测定其Au品位,试验过程中的NaCN溶液不循环使用。
柱浸试验结果
试验结果表明,砂矿用柱浸工艺的氰化效果也不错。
五、尾矿筛分试验
试验后的尾矿全部经过筛分,为了解尾矿各粒度中Au的分布情况,筛分结果如下:
尾矿筛分结果
筛分结果表明,尾矿中的Au主要富集在-1.0mm+0.074mm之间,要将回收率再提高只有降低入选矿石的粒度,最好在0.074mm以下。
六、工艺流程的选择
从原矿的筛分、全泥氰化试验、柱浸试验及柱浸试验尾矿的筛分,说明这种砂矿易于氰化且氰化钠消耗低,推荐两种工艺供选择:全泥氰化工艺和堆浸工艺。
全泥氰化工艺 堆浸工艺
原矿 原矿
球磨机磨矿到-200目 破碎到-0.38mm
加氰化钠在浸出槽中氰化 筑堆
用活性炭或锌粉置换回收金 加氰化钠喷淋
用活性炭或锌粉置换回收金
全泥氰化工艺投资相对多些,但回收率也相对高些;堆浸工艺投资虽然少些,但回收率也相对稍微低些。也就是95.81%与85.99%之比,相差10%左右,具体情况要根据矿石储量情况、资金情况和投资环境这三方面因素具体决定选择适合的工艺流程。
注意:试验结果仅对所送来的样品负责